燒結礦是高爐煉鐵的“主角”之一。長期以來,在高爐生產過程中,規格小于5毫米的細小燒結礦是個讓人頭疼的“麻煩精”。個頭小、透氣性差,就像一個個小“塞子”,容易把高爐的“呼吸通道”堵住,讓高爐“喘不過氣”,導致爐況波動,增加燃料用量。因此,細小燒結礦通常會作為返礦重新進入燒結機再加工,進一步增加生產成本。
近日,永鋼集團成功實現技術突破,可以安全、經濟地“吃干榨凈”這部分細小燒結礦,將昔日“麻煩精”變成“小寶貝”。
據永鋼集團煉鐵廠相關負責人介紹,該廠由黨支部牽頭,組建了攻關團隊,選定一座高爐作為“試驗田”,逐步提高入爐的細小燒結礦比例,加強過程管控。通過優化裝料順序、布料模式等,讓細小燒結礦有效融入了高爐工作環境。
“這項攻關的推進,也離不開企業數字化轉型的支撐。”據介紹,現有的高爐已經裝上了“智腦”,可以實時監測透氣性指數、壓差、爐頂溫度分布等關鍵參數,出現異常時,智能模型會發出預警,指導操作調整,為爐況穩定順行保駕護航。
高爐穩定高效使用小于5毫米燒結礦在行業內處于領先,為深挖降本潛力發展循環經濟開辟了新路,期待更多攻關成果不斷涌現!
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